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分享:双自封高液压气管接头开裂原因分析

摘 要:某清洗机用双自封高液压气管接头在组装时出现裂纹,采用化学成分分析、金相检验、 力学性能试验等方法,对接头开裂的原因进行了分析.结果表明:接头开裂主要是由于接头材料在 冷拉成型后退火处理不当,导致组织中存在大量冷变形过程中形成的滑移线,造成材料强度和硬度 都较高,材料脆性增大塑性减小,从而使接头在组装过程中因受力发生开裂.

关键词:双自封高液压气管;接头;冷变形;滑移线;退火

中图分类号:TH131.3 文献标志码:B 文章编号:1001G4012(2019)09G0643G03


清洗机用双自封高液压气管接头在用定力扭矩 扳手组装时发生卡壳,经检查发现接头的螺纹端部 出现了长度约为3mm 的裂纹,如图1所示.接头 整体呈阶梯状,其中螺纹部位材料为 HPb63G3铅黄 铜,是由规格为?12mm 的冷拉制铜棒经退火后加 工得到.螺纹部位之外较粗的部分被注塑封裹处 理.开 裂 处 螺 纹 规 格 为 M8 mm,螺 纹 管 壁 厚 0.8mm.为查明开裂形成的原因,笔者对开裂的接 头以及同批次的原材料取样进行检验和分析,以期 找到有效的措施避免类似失效的再次发生.

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1 理化检验

1.1 化学成分分析

从接头开裂的螺纹部位取样,用 MAXxLMM14型SPECTRO直读光谱仪进行化学成分分析,结果如 表1所示.可见开裂接头的化学成分均符合GB/T 5231-2012«加工铜及铜合金牌号和化学成分»对 HPb63G3黄铜成分的技术要求.

1.2 金相检验

截取垂直于开裂面的剖面试样,经磨制、抛光后,用三氯化铁盐酸水溶液(5g三氯化铁+50mL 盐酸+100mL蒸溜水)浸蚀,使用 DMI3000M 型光 学显微镜进行观察.由图2可见,试样剖面的裂纹 贯穿螺纹管壁,裂纹尾端尖细,属于典型的应力裂 纹;裂纹两侧组织无明显异常,高倍下观察到显微组 织为α相和铅颗粒[1],晶内存在大量冷变形滑移线.

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