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分享:65Mn钢LF-RH精炼双联生产实践

金刚石焊接锯片基体用65Mn钢对钢水洁净度要求较高,即钢中非金属夹杂物含量要低,目前65Mn钢普遍生产工艺流程为转炉(BOF)—钢包精炼(LF)—连铸(CC)[13]。在提高钢水洁净度的生产实践中,车轮钢和高级别管线钢已普遍采用LF–RH(真空循环脱气精炼)精炼双联工艺。为满足链条企业高洁净度要求,国内某钢厂基于自身设备情况提出精炼双联工艺的解决方案,为该链条企业建立了BOF—LF—RH—CC双联工艺路线[4],遵循去除夹杂物的最佳热力学和动力学条件,制定双联工艺控制计划。首次组织生产3炉,成品规格主要为2.3 mm×1245 mm,轧制成品30卷,客户使用后反馈各项指标均满足设计要求。

1. 方案制定

1.1 65Mn钢化学成分

通过与客户对接了解客户需求,对比本钢厂65Mn钢以往性能数据,客户接受按企标成分设计出厂。为保证性能稳定性,采用窄成分控制方式,企标成分设计见表1


1.2 双联工艺路线

将原有单精炼路线KR(铁水脱硫)—BOF—LF—CC改为KR—BOF—LF—RH—CC双精炼路线:铁水预处理→脱碳转炉→LF精炼→RH精炼→直弧连铸→热装加热→高压除磷→粗轧→高压除磷→精轧→层流冷却→卷取→入缓冷坑→平整→检验出厂。首次生产冶炼了3炉,炉号分别为A、B、C,共计630 t。

2. 钢区工艺

2.1 转炉

铁水经KR脱硫出站S质量分数≤0.005%,废钢加入比8%,所选钢包内不得含有Cu、Nb、Ti、Mo等微量元素。转炉吹炼加入白云石块、生石灰块、轻烧白云石块造渣,同时加入球团矿降温和泡沫渣抑制剂。转炉终点成分(质量分数)C、P、S和O分别为0.052%、0.0126%、0.0078%和0.0425%,温度为1655 °C。出钢过程中使用钢砂铝脱氧、锰铁和硅铁合金化、低碳铬铁配铬、锻煤增碳剂增碳,转炉终渣TFe质量分数为14.87%、MgO质量分数为9.42%、碱度3.35。转炉终点成分见表2


2.2 LF精炼

LF精炼的目的是成分微调、夹杂物去除,进行化学成分的精确控制,此次精炼双联LF工序取消净吹,不进行钙处理。加合金期间,增大搅拌强度到400~800 L/min,钢水裸露直径40~50 cm,以渣面波动不发生飞溅为准,强搅拌1~2 min,此后再以流量 400~800 L/min搅拌3~4 min,使夹杂充分上浮。LF出站成分见表3


2.3 RH精炼

RH精炼的目的是脱氧合金化和去除夹杂物,处理前涮真空槽,真空度≤270 Pa,低真空时间10~30 min,目标15 min。纯脱气时间≥6 min,环流气流量>90 m3/h。RH破真空后使用定氢仪测氢,要求钢水H质量分数≤2×10−6。破空后取样化验全成分,出站后添加铝粒、高碳锰铁、低碳硅铁。RH进站温度控制目标1564 °C,结束温度控制目标1529 °C。整体冶炼过程第一炉温控较差,全部超出设计上限,经过调整2、3炉温控符合率良好。冶炼周期驻炉减少,整体把控仍需提高。冶炼时长情况见表4


2.4 连铸

连铸中间包使用无碳低硅覆盖剂,当中间包质量达到15 t时开始加入覆盖剂,换包完成后和浇钢过程中,根据中间包液面情况及时在冲击区补加覆盖剂,保证中间包液面不漏红,过热度设定15~30 °C,结晶器使用高碳钢专用保护渣,液面波动控制±3 mm,目标拉速1.1 m/min[56]。3炉次连铸中间包温度处于设计上限,浇次过热度分别为32、30和31 °C。钢区全流程温度控制情况由第1炉全部超出设计上限到第3炉基本处于设计区间,后续按设计目标值进行改进。

每炉产出10块板坯,板坯厚度230 mm,板坯宽度1300 mm。实际拉速保持在1.2 m/min,浇次液面、杆位控制平稳正常。在线检查热坯表面质量情况,铸坯表面良好,未发现异常情况。铸坯低倍检验结果均为中心偏析C类0.5级,无中心分层、疏松和内部裂纹等缺陷,铸坯内部质量良好。检验报告见表5、冷酸洗照片见图1。





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